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    河鋼宣鋼圓鋼事業(yè)部推進鋼鐵料消耗精益管理

    發(fā)布時間:2017/09/04 點擊量:0
    金唐偉5月3日宏昇庫報價

    今年5月~7月份,河鋼宣鋼圓鋼事業(yè)部品種鋼占總產(chǎn)量的比例達62.72%,同比提高2.06%;鋼鐵料消耗為1057.875公斤/噸鋼,同比降低0.654公斤/噸鋼。同一時間內(nèi),品種鋼比例和鋼鐵料消耗沒有呈現(xiàn)相同趨勢的增長,反而呈現(xiàn)出“此長彼消”的趨勢,這是為何?該事業(yè)部負責(zé)人王金龍一語道破天機:“這是實施精益管理帶來的全新變化,是在精耕細作掘出的效益。”

        “爐爐清”:大數(shù)據(jù)一目了然

        眾所周知,鋼鐵料消耗占煉鋼工序成本的80%左右,對鋼鐵料消耗的管控直接影響煉鋼成本,反映出企業(yè)對成本的管控水平。今年初以來,河鋼宣鋼圓鋼事業(yè)部聚焦“六條工作主線”(以技術(shù)進步推動產(chǎn)業(yè)升級,以客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,以管理創(chuàng)新推動企業(yè)流程優(yōu)化,以市場化、平臺化推動企業(yè)全流程創(chuàng)效能力提高,以“一帶一路”推動集團海外發(fā)展戰(zhàn)略的實施,以加強黨建、從嚴(yán)治企推動企業(yè)健康發(fā)展),牢固樹立“每條生產(chǎn)線都是特鋼生產(chǎn)線”的工作理念,以精益管理為抓手,一方面推進產(chǎn)品升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整,另一方面提高生產(chǎn)線的創(chuàng)效能力。

        伴隨著品種鋼比例提升,轉(zhuǎn)爐冶煉過程中的輔料、合金料大幅增加,而這必然對煉鋼工序成本控制造成嚴(yán)重影響。“魚”和“熊掌”如何兼得?

        該事業(yè)部煉鋼作業(yè)區(qū)作業(yè)長賈建明告訴《中國冶金報》記者:“150噸轉(zhuǎn)爐利用'大數(shù)據(jù)’實施工序成本信息動態(tài)管理,每一爐的數(shù)據(jù)都清清楚楚,生產(chǎn)過程中,每爐加入鐵水、廢鋼、白灰、錳鐵的數(shù)量一目了然,可視可控。”7月18日,在150噸轉(zhuǎn)爐總控室內(nèi),2號爐甲班操槍工任學(xué)兵點擊鼠標(biāo)進入“轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)”,屏幕上清晰顯示:轉(zhuǎn)爐正在冶煉500BZT3鋼水,鋁錳鈦鐵加入203公斤,硅錳合金加入3366公斤,硅鐵加入228公斤……45分鐘后,轉(zhuǎn)爐放完鋼,進行下一個周期冶煉。“本爐次轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗為1047.96千克/噸鋼,這爐鋼控制得不錯。”任學(xué)兵向《中國冶金報》記者介紹道,根據(jù)自動生成的數(shù)據(jù),大家可以清楚掌握生產(chǎn)情況,哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,就在哪個環(huán)節(jié)進行控制。

        “爐爐清”讓操作人員心中有目標(biāo),控制有方向。為降低鐵水單耗,增加冷料配比,該事業(yè)部根據(jù)生產(chǎn)實際創(chuàng)造性地總結(jié)出適應(yīng)大型轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的最佳冷料加入時間和加入順序,充分利用轉(zhuǎn)爐底吹工藝優(yōu)勢,降低渣中金屬鐵含量,減少系統(tǒng)溫降次數(shù),降低出鋼溫度,提高終點命中率,加大冷料吃進力度。7月份,鐵水單耗完成1000.724千克/噸,同比降低31.557千克/噸。

        “班班比”:賽起來比學(xué)趕超

        “我們的頭等大事就是關(guān)注自己的指標(biāo),大家鉚著一股子勁,指標(biāo)上去了,效益自然就好。”該事業(yè)部煉鋼車間2號轉(zhuǎn)爐丙班爐長趙海樹邊查看數(shù)據(jù)邊對記者說。

        該事業(yè)部工會深入推進低成本戰(zhàn)略,圍繞降低鋼鐵料消耗開展勞動競賽,兩座轉(zhuǎn)爐8個生產(chǎn)班如火如荼地開展“關(guān)鍵指標(biāo)大比武”活動,通過“班公示、日排名、月獎勵”的方式,營造出你爭我趕的濃厚氛圍。出鋼碳、綜合成分內(nèi)控、一次命中率、終點成分命中率……針對一項項指標(biāo)實施“靶向攻關(guān)”,根據(jù)入爐結(jié)構(gòu)、冶煉品種,加強冶煉節(jié)奏控制,控制合金料的加入,提高終點碳達標(biāo)率,實現(xiàn)成分和溫度雙中標(biāo),降低鋼鐵料消耗。

        管理有多精益,指標(biāo)就有多先進。技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)控制情況人人知、班班比、日日賽,大家在工作中討論,在實踐中學(xué)習(xí),在競賽中提升,使匯集職工智慧的“金點子”頻出。該事業(yè)部操槍工徐鵬在實際工作中總結(jié)提煉出終點溫度控制的方法———“高槍位補吹操作法”,補吹時根據(jù)終點碳含量及冶煉的鋼種確定補吹時間,滿足出鋼要求。為了提高轉(zhuǎn)爐終點碳的穩(wěn)定性,總爐長袁明潛心研究,使定碳成功率達到92%。

        開展“關(guān)鍵指標(biāo)大比武”活動,用精益思維審視常規(guī)操作,該事業(yè)部將過去不敢想的事情變成現(xiàn)實。該事業(yè)部轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)根據(jù)錳高硅低、硅高錳低的不同鋼種,制訂合金加入方式,提高了合金吸收率,降低了工序成本。7月份,合金料消耗為13.244千克/噸,同比降低1.37千克/噸,實現(xiàn)全新突破。

        “日日明”:加速創(chuàng)新優(yōu)化

        中包、轉(zhuǎn)爐、大包都有鋼水澆余,每天生產(chǎn)全過程的控制情況在該事業(yè)部生產(chǎn)線鋼鐵料消耗微信群中都會及時更新。“2號及停澆中包澆余情況如下,旁邊的照片顯示的是兩根探測棒的測量情況。”7月10日,在微信群中,該事業(yè)部生產(chǎn)線技術(shù)主管于春強及時推送了當(dāng)天鋼鐵料消耗攻關(guān)情況。各工序紛紛采取措施,通過轉(zhuǎn)爐穩(wěn)定成分,減少轉(zhuǎn)爐余鋼;通過精煉控制溫度,減少大包澆余;通過連鑄恒速拉鋼,控制中包澆余;通過連鑄坯切割割縫,減少頭尾坯。優(yōu)化流程抓細節(jié),全工序不辱使命,及時發(fā)現(xiàn)問題,快速創(chuàng)新優(yōu)化工序并解決問題,硬碰硬落地。

        連鑄工序從影響鑄坯平整度的設(shè)備、工藝、管理等全部要素出發(fā),開展機頭坯、澆注尾坯、過程優(yōu)化和取樣等連鑄坯切割端面平整度攻關(guān)。針對切割系統(tǒng)設(shè)備老化問題,該事業(yè)部進行了系統(tǒng)檢修,從校正軌梁、更換車輪、維護冷卻潤滑系統(tǒng)和切割烷氣等工作入手,提高設(shè)備穩(wěn)定性;根據(jù)生產(chǎn)的品種和規(guī)格,做好切割系統(tǒng)的冷卻、潤滑、丙烷氣壓力等數(shù)據(jù)校檢工作;建立詳細的切縫大小、烷氣使用情況臺賬,對連鑄機連鑄坯進行產(chǎn)品抽檢,對切割端面不齊、切縫超標(biāo)的產(chǎn)品及時整改。

        為提高擋渣效果,提高鋼水純凈度,該事業(yè)部轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)創(chuàng)新使用“轉(zhuǎn)爐滑板擋渣”新技術(shù),并將滑板擋渣技術(shù)與紅外下渣檢測技術(shù)相結(jié)合,克服了使用后期出鋼口區(qū)域不均勻且形成較深凹坑,影響后期擋渣效果的問題,實現(xiàn)了對出鋼前、中、后期全過程出渣均能快速有效地擋渣,應(yīng)用后擋渣成功率由98%提高到99.99%,出鋼回磷量由0.0031%降到0.0024%。

        通過“爐爐清、班班比、日日明”,該事業(yè)部實現(xiàn)了鋼鐵料消耗的精益管理,挖掘出了可觀的效益,將一個個“不可能”變成“可能”,也讓該事業(yè)部今后進一步完善精益管理的信心更加堅定。

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